دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی | |
عنوان فارسی مقاله: |
کاربردهای کنترل اختلال عملکرد فعال برای یاتاقان های مغناطیسی خود کنترل |
عنوان انگلیسی مقاله: |
An Application of Active Disturbance Rejection Control to Self-Sensing Magnetic Bearings |
|
مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) | |
سال انتشار | 2007 |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 5 صفحه با فرمت pdf |
رشته های مرتبط با این مقاله | مهندسی مکانیک |
گرایش های مرتبط با این مقاله | مکانیک خودرو و طراحی کاربردی |
چاپ شده در مجله (ژورنال) | کنفرانس کنترل آمریکایی – American Control Conference |
ارائه شده از دانشگاه | گروه مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه دولتی کلویلند، ایالات متحده آمریکا |
نویسندگان | B. X. S. Alexander , Richard Rarick, Lili Dong |
شناسه شاپا یا ISSN | ISSN 0743-1619 |
شناسه دیجیتال – doi | https://doi.org/10.1109/ACC.2007.4283075 |
رفرنس | دارد ✓ |
کد محصول | 9491 |
لینک مقاله در سایت مرجع | لینک این مقاله در سایت IEEE |
نشریه آی تریپل ای |
مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word) | |
وضعیت ترجمه | انجام شده و آماده دانلود |
کیفیت ترجمه | طلایی⭐️ |
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش | 12 صفحه با فونت 14 B Nazanin |
ترجمه عناوین تصاویر | ترجمه شده است ✓ |
درج تصاویر در فایل ترجمه | درج شده است ✓ |
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه | به صورت عکس درج شده است ✓ |
منابع داخل متن | به صورت عدد درج شده است ✓ |
فهرست مطالب |
چکیده 1-مقدمه 2- مدل سازی نیروگاه 3- راهبرد کنترل 4- طراحی با استفاده از کنترل حذف اغتشاش فعال (ADRC) 5- شبیه سازی 6-نتیجه گیری |
بخشی از ترجمه |
چکیده یک مدل خطی خود سنجی یاتاقان مغناطیسی مورد استفاده در یک دستگاه ذخیره انرژی فلایول (چرخ طیار) تجزیه تحلیل شده و یک مکانیسم بازخورد درونی شناسایی شد. بر اساس این مدل، کنترلر حلقه آبشاری با استفاده از یک روش طراحی کنترل جدید طراحی میگردد که به طور فعال اغتشاشات خارجی را حذف کرده و از مکانیسم بازخورد استفاده میکند. نتایج شبیه سازی عملکرد حذف اغتشاش نیرو ارائه میشود.
6-نتیجه گیری |
بخشی از مقاله انگلیسی |
Abstract A linearized model of a self-sensing magnetic bearing used in a flywheel energy storage application is analyzed, and an intrinsic feedback mechanism is identified. Based on the model, a cascaded-loop controller is designed using a novel control design technique which actively rejects external disturbances, taking advantage of the feedback mechanism. Simulation results of force-disturbance rejection performance are presented.
VI. CONCLUSIONS Self-sensing magnetic bearings have the benefit of low manufacturing costs, but suffer seriously from poor disturbance force rejection capabilities. By analyzing the linearized model of the self-sensing bearing provided in [1], we have identified the back-EMF as a direct effect caused by the external disturbance force. Our cascaded control loop structure effectively rejects the external disturbance force completely through the incorporation of ADRC, which compensates for the disturbance based on the back-EMF. Our initial simulation results demonstrate that the proposed cascaded loop structure is a viable solution to the long-standing disturbance rejection issue of self-sensing magnetic bearings. Future work on the control of a selfsensing magnetic bearing will be aimed at reducing the settling time in the recovery from the disturbance force and minimizing the overshoot in the actuator voltage. Additional test with a sinusoidal disturbance are also needed.
|
تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد |
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی | |
عنوان فارسی مقاله: |
کاربردهای کنترل اختلال عملکرد فعال برای یاتاقان های مغناطیسی خود کنترل |
عنوان انگلیسی مقاله: |
An Application of Active Disturbance Rejection Control to Self-Sensing Magnetic Bearings |
|